水泥磨中空轴法兰联接螺栓断裂的分析及处理
摘要:我厂Φ2.2m×11m开流水泥磨大小齿轮不是一次整体滚齿成型,而是分段组合加工成型,周节、齿厚不均,经过现场打磨处理,于1997年元月投入使用,起初运转声音异常,传动系统振动很大,后来经过多次调整和几年的磨合,运转情况
我厂Φ2.2m×11m开流水泥磨大小齿轮不是一次整体滚齿成型,而是分段组合加工成型,周节、齿厚不均,经过现场打磨处理,于1997年元月投入使用,起初运转声音异常,传动系统振动很大,后来经过多次调整和几年的磨合,运转情况有所好转,但出料端中空轴法兰螺栓经常断裂(共计24条,M48×254均布),刚开始每隔3~5个月断裂3~4条,以后断裂间隔逐次缩短,断裂的螺栓个数也逐渐增多,有时1个月多达2次,每次3~4条,螺栓断裂的位置、断面形状很不规则,在法兰圆周的分布也不固定,时间也没有规律。起初,我们只是认为大小齿轮啮合不良,有较大的冲击,是螺栓断裂的主要原因,因此,只是简单地更换螺栓。后来调整了齿轮传动部分,传动性能得到改善,运行基本平稳,无明显冲击,运行电流波动在±5A,螺栓换用40Cr材料,并进行调质处理,但使用3个月后,依然发生断裂。
至2001年11月停机检修时,共计断裂螺栓83条。对出料端中空轴法兰与磨机端盖结合处解体检查,发现频繁断裂处的螺栓孔有微量的错位现象,最小量为0.78mm,最大量为1.14mm,该处中空轴法兰端面与磨体端面有约2mm缝隙(240°范围内无法合严),端面粘有2mm厚的水泥和切削加工的铁屑杂质,而与之对称处120°螺栓孔内无此情况。因此,可以推断,设备在出厂装配时即有问题,存在隐患。据此,我们改变了以往简单更换的做法。拆下中空轴,检查变形情况,修磨由于长期挤压而形成的明显硬点,使两法兰接合面清洁平整,粗糙度达到规定要求,最终装配后保证结合面严密。原铰制孔螺栓数量有8条,增加至12条。扩大Φ48螺栓孔至Φ,粗糙度1.6,加工铰制孔螺栓Φ,表面粗糙度为0.8,螺纹M48,螺栓根部R3过度圆角,磨机筒体螺栓处倒角,修整螺栓处筒体法兰表面,确保受力点平整受力均匀。
处理完毕后,空载试机12h,再次均匀紧固,待磨机加载后(装入研磨体),正常运行8~12h对所有螺栓重新紧固。经过以上方法处理,水泥磨运转近1年来,再没有发生过以前的故障现象,设备运行正常。
磨机筒体和中空轴法兰联接螺栓断裂的故障,主要是设计和安装不当引起的。在一些工厂,只是简单地采用更换螺栓的方法,甚至将法兰焊死,但仍无法控制断裂的趋势,导致法兰接合面张开,杂质进入,法兰端面磨损,螺孔变形成椭圆,磨机中心线超差等问题,形成恶性循环。反过来加剧了螺栓断裂。
此文比较典型地反映了筒体和中空轴法兰联接螺栓反复断裂、更换,直至不得不彻底查找原因、修理的过程。希望对此类故障要及时查清原因,标本兼治,以避免更大的损失。
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